CATD8N履帶式推土機,使用不久即聽到傳動部位有異響,液力傳動系統(tǒng)發(fā)出高溫警報,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),液壓油溫明顯過高,而異響在空負荷下并不明顯,仔細辨別,無法確定異響的位置。但引起油溫升高的原因,初步懷疑冷卻不足或濾網(wǎng)堵塞。
分析處理:該機液力傳動原理如圖1所示。造成液力傳動系統(tǒng)油溫過記的主要原因有以下幾種:(1)工作油不足;(2)安全閥溢流頻繁;(3)冷卻不足;(4)濾網(wǎng)堵塞;(5)油液污染、氧化、粘度下降。按常規(guī)檢查冷卻液面正常,傳動系的油位符合要求,但拆開濾清器檢查濾芯時發(fā)現(xiàn)有大量粉末狀污物堵塞。本以為在走合期內(nèi)更換新濾芯即可,但重新更換新濾芯后試推土作業(yè),異響仍然存在,不久液力系統(tǒng)又高溫報警,這次拆開濾芯仔細觀察,發(fā)現(xiàn)濾芯仍然有污物堵塞,主要集中在濾清器的入油口一側(cè)。
據(jù)分析變矩器如果正常工作,循環(huán)圓內(nèi)充滿著一定壓力的高速液流,各元件之間不存在相互磨擦,不會產(chǎn)生異常聲響。如果循環(huán)圓內(nèi)有某個元件損壞或產(chǎn)生磨料,肯定會有異響并伴有大量的粉末進入液壓油中,嚴重時油液的顏色也將變濁,濾清器出容易引起堵塞,并導致油液溫度上升。從圖中可以看出,主油道是由雙聯(lián)齒輪泵直接供漬并從變矩器補償油液,如果泵的某個元件損壞,除了雙泵合流的流量脈動必然引起流體的噪聲外,液壓泵工作進將產(chǎn)生異響和劇烈的振動。因此,我們測量液壓泵的出口即濾清器旁通測壓點(圖中j點)的壓力,怠速工況下壓力為2.96MPa,高速工況下壓力為3.33MPa,壓力正常。由此基本可以斷定故障出在變矩器上。
以過對變矩器的解體檢查發(fā)現(xiàn)泵輪葉片有的已經(jīng)折斷,換了新的液力變矩器以后,試機運轉(zhuǎn)時高溫與異響故障消失。但在推土作業(yè)10h左右又產(chǎn)生新故障;液力傳動系統(tǒng)發(fā)出高溫報警并拌隨起步遲鈍現(xiàn)象,Ⅰ、Ⅱ擋前進后退行走無力。
分析處理:液壓系統(tǒng)油溫與驅(qū)動壓力不正常的故障原因是多方面的,但是其中必定有一個主要原因。根據(jù)故障現(xiàn)象結(jié)合動力傳動系統(tǒng)圖分析,先檢查液壓泵工作的情況,液壓泵出口壓力正常,不存在異常噪聲或壓力不穩(wěn)定現(xiàn)象;其次檢查變速器操縱閥組上的緩和安全閥的情況,發(fā)現(xiàn)控制系統(tǒng)最大壓力溢流閥工作情況正常,不存在調(diào)壓太低或泄漏問題;第三檢查回油背壓,在高速工況下回油壓力為0.03--0.04MPa,而正什為0.20MPa。這說明行走執(zhí)行元件回油量不足,但仍不能肯定是因為油液過熱,粘度下降,導致泄漏增多,還是管路堵塞使流量減少。因此,我們又測理了變矩器的回油壓力和出油壓力,在高速工況下回油壓力(圖中e點)這0.029--0.039MPa,正常值為(0.42±0.07)MPa,而變矩器出油壓力(圖中a點)怠速工況下為1.08--1.20MPa,正常值為(0.725±0.105)MPa,出就是說變矩器供油正常,回油不正常。這說明主油道壓力過高是造成系統(tǒng)油溫過高的主要原因。
圖中1為變速器操縱閥組成原理圖,它由速度滑桿負荷活塞,比例閥,差壓閥及緩和安全閥組成,緩和安全閥控制全系統(tǒng)的最大壓力,當系統(tǒng)超過調(diào)定值時泄荷,負荷活塞控制離合器內(nèi)的壓力上升比率,比例閥控制變矩器內(nèi)的最大壓力,差壓閥則保持速度和方向離合器之間的壓力差,如果在變速器掛擋時啟動發(fā)動機,可以防止機器自行移動,根據(jù)原理圖及各測壓點的壓力分析,液壓砂工作壓力正常,而變速器操縱閥組的入口處壓力(也即變矩器輸出最大壓力)超標,這說明比例閥工作存在誤差或失效。為了慎重起見,對速度離合品質(zhì)出油口壓力(圖中b點)進行檢查,測量值為1.83MPa,正常值為(2.50±0.105)MPa,由此可以斷定變速器操縱閥組內(nèi)液流不暢是造成行走無力故障的直接原因。因此,我膠對變速器操縱閥組進行了解體檢查,發(fā)現(xiàn)差壓閥濾網(wǎng)上有粉末,堵塞(因更換變矩器時沒徹底清洗液壓管路),經(jīng)清洗后安裝試車至今,油溫正常、故障消失。
從這次故障的排除可以看出:液壓機械的故障絕大我數(shù)是由油液受污染引起的,而因機械零件損壞導致的液壓系統(tǒng)污染故障尚屬少見,同樣的故障,現(xiàn)象,產(chǎn)生的原因和故障部位千差萬別,如果在排除故障進能在子解系統(tǒng)原理的基礎上,掌握各零部件的功能,往往能呈半功倍。