隨著天氣轉(zhuǎn)暖,大慶石化公司化肥廠早準備、快行動,開足馬力,滿負荷生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)化肥,保證農(nóng)民春耕用肥。截至2月29日,化肥廠生產(chǎn)合成氨7.95萬噸、尿素11.78萬噸,在超額完成生產(chǎn)計劃的基礎上,這個廠從統(tǒng)計指導、優(yōu)化工藝、落實技改三方面入手,比去年同期節(jié)能1053噸標煤、節(jié)水4.53萬噸,科技助力節(jié)能減排效果顯著。
節(jié)能減排要達到怎樣的效果?化肥廠采取“日統(tǒng)計、周講評、月總結(jié)”的模式,讓數(shù)字指導節(jié)能減排。這個廠及時分析能耗增加原因,對癥下藥,降本增效,通過認真總結(jié)降耗增效經(jīng)驗,形成標準化操作模式,切實提高了管理績效。在“全廠一盤棋”的思想指導下,他們平衡好廠區(qū)內(nèi)互供物料、能源,實現(xiàn)優(yōu)化配置,合理調(diào)控,保證了裝置達到最優(yōu)運行狀態(tài)。
這個廠將精細管理貫穿到日常工作始終,推行“三級檢查制”,對設備潛能進行細致評估,精心優(yōu)化,確保裝置處于最優(yōu)運行狀態(tài),加強對一段爐、輔鍋熱效率的調(diào)整,在油田天然氣充足的情況下適當提高自產(chǎn)蒸汽量,降低總能耗。此外,他們還將耗能大戶合成裝置一段爐作為優(yōu)化操作的重點,通過調(diào)整鼓風機、引風機轉(zhuǎn)數(shù)以及爐子的總供風量、過熱燒嘴風門的開度提高氧含量,減少燃料氣的使用量,使能耗降低約0.2%,年增效300萬元。
大慶石化化肥廠生產(chǎn)的“昆侖牌”尿素,含氮量、含水量等多項產(chǎn)品指標均優(yōu)于國家農(nóng)用尿素標準,一直備受農(nóng)民歡迎。為提高產(chǎn)品質(zhì)量,他們在生產(chǎn)關鍵部位設立了13個質(zhì)量管理監(jiān)測點,對47項技術(shù)指標、294項工藝參數(shù)實施24小時監(jiān)控,使產(chǎn)品質(zhì)量隨時處于受控狀態(tài),產(chǎn)品出廠優(yōu)等品率連續(xù)34年保持100%。而這一切,都是源于技術(shù)改造,既降低了裝置能耗,又提高整體效益。這個廠摸查設備情況,將管理前移,充分挖掘裝置節(jié)能潛力,通過對尿素熔融泵401J/JS采用加裝永磁調(diào)速驅(qū)動器的方法,既解決了影響安全生產(chǎn)的隱患,又實現(xiàn)了裝置節(jié)能降耗。據(jù)測算一年可節(jié)約電能費用、檢維修費用十幾萬元。此外,化肥廠還完成了采暖伴熱線改造工程,解決了大量冷凝水外排,既減少了污染,又增加經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)保效益。預計該工程投用后,每年可節(jié)約成本826萬元。