近年來,隨著我國氮肥產(chǎn)能不斷釋放,加之出口通道不順,部分氮肥企業(yè)均表示市場競爭激烈,日子并不好過,因此紛紛將技改作為降低成本、增加效益的有效途徑之一。
截至目前,四川美豐化工股份有限公司大膽創(chuàng)新,共采用了超過20項先進單元技術(shù)和自主專有技術(shù),對氮肥裝置工藝、設(shè)備進行全面優(yōu)化,創(chuàng)造了裝置效益、節(jié)能降耗等多項指標的最佳水平。
今年以來,安徽金龍源公司針對合成氨生產(chǎn)造氣系統(tǒng)、脫硫系統(tǒng)、脫碳系統(tǒng)、碳化及氨吸收系統(tǒng)、變換系統(tǒng)進行了20多項技改,以實現(xiàn)降低成本的目的。
近期,湖北三寧集團也啟動了40萬噸/年合成氨節(jié)能技術(shù)改造項目。該項目是湖北三寧在建的年產(chǎn)20萬噸己內(nèi)酰胺工程的子項目,主要任務(wù)是供應(yīng)原料氨,改造后總氨生產(chǎn)能力為1200噸/天。項目預計于2013年6月前完成。
談起相關(guān)企業(yè)紛紛提速技改項目,業(yè)內(nèi)人士指出,目前氮肥結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩,導致企業(yè)競爭加劇,如果不加快進行技術(shù)改造,在節(jié)能減排的同時提高收益,企業(yè)恐怕很難生存下去。
中國氮肥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)也佐證了這一點,今年1~6月氮肥全行業(yè)產(chǎn)品銷售利潤率只有5.3%,虧損企業(yè)117個,虧損面達31.5%。就在9月上旬,工信部運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局與中國社會科學院工業(yè)經(jīng)濟研究所也在發(fā)布的2012年中國工業(yè)經(jīng)濟運行上半年報告中指出,氮肥等產(chǎn)品由于前些年投資增長過快,現(xiàn)在面臨過剩風險。
而事實證明,技改確實給企業(yè)帶來了可觀的經(jīng)濟效益。
截至7月份,安徽泉盛化工公司合成氨裝置技改項目資金投入已達上百萬元,但通過技改,該公司化肥生產(chǎn)成本下降了6%;河北晉鑫化工則借助技改項目,使企業(yè)總氨年產(chǎn)量從11萬噸提高至25萬噸,噸氨電耗降低150千瓦時;山西蘭花集團陽化分公司在技改中,成功破解了長期以來困擾公司的合成氨與尿素不平衡問題。(劉雅文)