節(jié)能、節(jié)水、提高輪胎產量和質量是輪胎制造業(yè)孜孜以求的目標。桂林橡膠機械廠結合國內外輪胎各種工藝特點,特別是與國外著名輪胎公司專家深入探討,開發(fā)出等壓變溫輪胎硫化新工藝。該工藝經上海、山東等用戶使用,并通過驗收,證明其具有節(jié)能、節(jié)水、提高輪胎產量和質量的優(yōu)點。
目前輪胎制造過程中大多采用傳統(tǒng)的等壓等溫輪胎硫化工藝,即在硫化輪胎的膠囊內通入一定溫度和壓力的介質(如蒸汽),并持續(xù)一定時間,再向硫化輪胎的膠囊內通入過熱水。在整個正硫化過程中,過熱水保持一定的壓力和溫度不間斷地循環(huán)流動,正硫化過程中始終保持等壓等溫。這個過程需要消耗大量能源,是輪胎生產中能量消耗最大的過程。實際上循環(huán)的過熱水的熱量被輪胎所吸收的只是一小部分,大量的熱水是無效地循環(huán)。同時傳統(tǒng)硫化工藝因正硫化時間長,易造成過硫化。過硫化將使膠料的物理性能大幅度降低,影響輪胎質量。
該輪胎硫化新工藝的優(yōu)點是:第一,大量減少了輪胎硫化過程中過熱水的循環(huán)時間,節(jié)約了加熱大量過熱水所需的能源,也節(jié)約了過熱水循環(huán)輸送過程中的能源,使輪胎硫化過程的耗能大大降低,新工藝比傳統(tǒng)工藝每條胎節(jié)約能源費用3.38元,按輪胎廠年產100萬套計算,理論上年可節(jié)約費用338萬元;其次,縮短了輪胎硫化時間,提高了生產率和產量,也提高了設備利用率。以每條胎節(jié)約時間約4.5分鐘,輪胎廠年生產能力為100萬套計算,年節(jié)約時間450萬分鐘,每年可增產8.74萬套輪胎,增產率為8.74%;第三,外溫時間減少3.5分鐘,使胎面過硫現(xiàn)象得到極大改善。同時由于采用了短期高溫硫化,總時間相應縮短,使組成輪胎的各種膠料時間溫度曲線趨于平緩,膠料硫化的程度基本一致,使輪胎結構力學更加合理,因而使輪胎行駛里程增加。
目前,等壓變溫輪胎硫化工藝現(xiàn)正在我國近10家輪胎廠推廣,并已獲國家發(fā)明專利。