我國1000多萬臺拖拉機中,小型四輪拖拉機占60%,是主要的農(nóng)用動力機械。為提高小型四輪拖拉機的使用效益,機手不僅要有熟練的駕駛技術(shù),還應(yīng)掌握故障排除及維護方法。
(1)制動鼓發(fā)熱。一臺東方紅-180型小四輪拖拉機,工作時間不長,發(fā)現(xiàn)制動器發(fā)熱燙手,空車上坡時也如超負荷狀態(tài)。經(jīng)檢查,其原因是:機手為了行駛安全,將制動器調(diào)得過緊,制動器踏板自由行程幾乎為零。這樣,不但在行駛中消耗了發(fā)動機功率,而且加速了制動帶的磨損,造成制動鼓發(fā)熱。調(diào)長制動器拉桿,將踏板自由行程調(diào)為30mm后,制動可靠、制動鼓不再發(fā)熱。
(2)方向盤空轉(zhuǎn)。一臺使用了多年的東方紅-170型小四輪拖拉機,在教練實習(xí)時,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)向輪與方向盤不能同步運作。在實現(xiàn)右轉(zhuǎn)彎后,再左轉(zhuǎn)彎或回正方向時,方向盤空轉(zhuǎn),導(dǎo)向輪沒有隨之偏轉(zhuǎn),且右轉(zhuǎn)彎靈活、左轉(zhuǎn)彎很遲鈍。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)該機渦輪軸與轉(zhuǎn)向垂臂不是花鍵聯(lián)接,而是靠一平鍵固定(現(xiàn)在新出廠的拖拉機全是花鍵聯(lián)接)。由于使用時間長,鍵與鍵槽嚴重磨損,轉(zhuǎn)向時渦輪軸在方向盤的控制下轉(zhuǎn)動,而轉(zhuǎn)向垂臂并未隨之?dāng)[動,因而使方向盤與導(dǎo)向輪之間不能可靠地傳遞轉(zhuǎn)向力,造成方向盤空轉(zhuǎn)。將鍵槽適當(dāng)修整擴大,并加裝相應(yīng)平鍵,裝配試車,轉(zhuǎn)向恢復(fù)正常。
(3)前輪前束正常,但導(dǎo)向輪加速磨損。幾臺小四輪拖拉機使用不足1年,導(dǎo)向輪的磨損就達到了報廢極限,行駛中導(dǎo)向輪有晃頭現(xiàn)象。經(jīng)檢查,前輪前束值在6~12mm范圍內(nèi),屬正常值。進一步分析檢查,找到了導(dǎo)向輪過度磨損的原因:一是導(dǎo)向輪軸內(nèi)、外軸承使用200~300小時后需要檢查調(diào)整間隙并加注黃油,但大部分機手沒有這樣做,造成軸承間隙過大,前輪晃頭。二是轉(zhuǎn)向節(jié)軸的支架襯套嚴重磨損,定位力下降,使前輪晃頭,這是前輪早期磨損的重要原因。解決辦法:更換新襯套,也可根據(jù)磨損后間隙大小,做一個銅皮墊圈夾在襯套內(nèi),并定期向襯套內(nèi)注油。經(jīng)過上述維護保養(yǎng),導(dǎo)向輪磨損正常,壽命延長至2~3年。
(4)離合器分離軸承發(fā)熱或損壞。一臺皮帶轉(zhuǎn)動型小四輪拖拉機離合器分離軸承是密封式單向推力球軸承,設(shè)計要求只承受較小的軸向推力(分離時軸承受力約260~320kg),一般不承受徑向力。工作中,分離軸承跟著離合器殼一起轉(zhuǎn),停車后用手觸摸分離軸承有燙手感。其原因是:離合器沒有分離間隙(調(diào)整不當(dāng)或離合器磨損后沒有及時調(diào)整該間隙所致),使分離軸承隨著分離杠桿轉(zhuǎn)動。這樣不但影響離合器正常工作,也使分離軸承發(fā)熱,運轉(zhuǎn)時間長而造成損壞。應(yīng)按要求調(diào)整,使分離杠桿與分離軸承保持正常間隙。
(5)搖擺軸竄出的原因及排除。一臺東方紅-200型小四輪拖拉機,運輸作業(yè)中前橋搖擺軸突然竄出,幸虧機手處理及時,避免了一場惡性事故。究其原因:是新?lián)Q的搖擺軸定位鎖片太薄,工作中變形損壞,失去了定位作用。在檢查同類故障時,我們還發(fā)現(xiàn)有的機手用鐵絲纏繞代替定位鎖片,因而出現(xiàn)了上述故障而導(dǎo)致車毀人亡。因此,必須換用新鎖片,決不能用薄鎖片或鐵絲代替。
(6)高速和低速行進時有猛烈的“咬牙”響聲。變速箱體內(nèi)出現(xiàn)這一響聲,是差速器殼體與蓋即將發(fā)生“切脖”的信號,若猛烈的“咬牙”聲變成撞擊聲,說明已發(fā)生了“切脖”,差速器及變速箱內(nèi)的零部件己被嚴重損壞。當(dāng)行車中突然聽到“咬牙”響聲,應(yīng)立即停車,可防止"切脖"故障發(fā)生,避免造成損失。差速器的檢修應(yīng)按常規(guī)步驟進行?!觯ㄌ评铇耍?BR>
小型四輪拖拉機常見故障診斷
2008-07-28 來源:湖南農(nóng)機雜志社
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