4臺重要的設備,一人一臺操作起來費勁不說,還存在嚴重的安全隱患,二個人操作又存在明顯的人力資源浪費。如何改造處理這樣的設備,中國一拖四裝廠一名普通女電工用實際行動給了一個優(yōu)秀的答案:自已動手升級改造。
資料圖
她叫王玲,是中國一拖四裝廠裝備部的一名普普通通的電工。一次,她在車間輕載底盤試驗臺附近檢查時發(fā)現(xiàn),一名員工在輕載底盤試驗臺加工零件時,一只手扶著試驗臺的操縱桿、一只腳踏在制動柄上、眼睛則看著對面的時鐘,為此她覺得這樣的操作對于員工來說即困難又存在著安全隱患。而這樣的輕載磨合設備車間里仍有4臺在使用。
輕載底盤試驗臺是拖拉機底盤磨合試驗的重要設備。王玲想:怎樣才能讓員工操作既順手,又能保證安全和產(chǎn)品質量?她認真仔細地研究設備、查找并修改線路……
筆記本上的草圖不知修改了多少次,紙張都已經(jīng)破損。王玲翻看著自己修改了無數(shù)次的草圖有些不好意思地說:“有點亂,但是效果挺好的?!?/p>
王玲介紹說,按原有的手扶操縱桿和制動手柄操作,這名操作工即使將雙臂完全伸展開也比較費勁才能實現(xiàn)操作,
她嘗試用一塊手掌大小的可移動制動踏板取代了原有的制動柄,制動柄下面還加裝了一個時間控制繼電器。改造后的腳踏制動,操作工只需扶穩(wěn)操縱桿,制動踏板就在腳下位置,可以隨時完成制動操作。
改造效果得到了操作人員的肯定。現(xiàn)在,4臺輕載底盤試驗臺都已改造完成。改造后的設備一改之前一個人操作費勁、不安全,兩個人操作浪費的問題,設備的工作性能得到大幅提升。操作工還能根據(jù)不同零件設定好磨合時間,計時器在達到設定時間后會自動停止,可以精確控制磨合時間,有效保證了操作安全和加工精度。